摘要:受煤碳市场供需关系变化和节能降耗的需要,火电厂需要掺烧发热量低、杂物多的劣质煤和高水分、高粘性、低热值的煤泥,对发电厂输煤、制粉、锅炉系统设备造成堵塞、磨损、冲击,增加能源消耗。为提升输煤系统掺烧量和降低能耗,对输煤系统筛分、除杂设备进行改造,保证输煤和制粉系统安全、节能运行,来提高全厂的运行经济性和降低运营成本。
一.概述
河南华润电力首阳山有限公司装机容量为2*600MW,设计煤种为黄陵、铜川煤,校核煤种I为义马煤,校核煤种II为地方煤。实际掺烧煤种包含:义马低热值煤、义马煤泥、永华和巩义贫瘦煤、焦煤、地方无烟煤等。
制粉系统为正压直吹式,采用双进双出磨煤机,磨制设计煤种时,最佳钢球装载量下,煤粉细度200目通过75%,磨煤机分离器顶部装有可调整角度的调节挡板,风粉分配均匀、可调,细度调节范围70~95%(过200目)。
二.掺烧劣质煤对系统造成的影响
1、 来煤背景:
火电厂燃煤受煤炭市场行情变化和节能降耗、降低成本因素的需要,会掺烧了无烟煤、煤泥等“劣质煤”,这些煤源在生产和运输过程中,会含有大量石块、矸石、木块、麻绳、铁丝等纤维质杂物。受来煤影响,不仅增加了输煤系统筛分的工作量和难度,同时潜在影响锅炉制粉系统的安全经济稳定运行。
2、 进厂煤特点:
煤量多,年平均320万吨。
煤种杂,进场煤源和煤种多,少则二十种,多则达四五十种。
杂质多,在生产和运输过程中,无烟煤有的矸石、大块、纤维质杂物掺杂其中。
粒度大,火力发电厂来煤大部分为没有筛分的原煤,粒度在1~300mm之间。
煤泥,煤泥是选煤厂的副产品,具有高水分、高粘性和低热值特性。
3、 燃用劣质煤后带来的影响
火电输煤系统要将原煤经过筛分、破碎、除杂、除铁后在颗粒度控制在30mm以下后送入原煤仓,已保证制粉系统安全经济运行。掺烧劣质煤后带来的问题:
1)对输煤系统的影响。煤中的纤维质杂物造成筛分除杂设备卡塞,效率降低;煤中大块和矸石加快了设备磨损;掺烧煤泥,煤质水分(mt)14~20,灰分(Aar)30~40,造成输煤制粉系统堵塞,输煤破碎率低,入炉煤采样代表性偏差高于60kacl/kg。
2)对制粉系统的影响。分离器的调节挡板、回粉管堵塞,造成分离效果变差;炉渣含碳量增加,影响锅炉经济运行;频繁清理分离器和停运磨煤机,增大了运行、检修人员的工作量,同时增加了发电成本。
3)炉渣中有明显的大碳粒,含碳量高;锅炉飞灰含碳量增加,降低了锅炉的运行经济性。
三.筛分除杂设备效率分析:
1、 除杂设备
原齿板式除杂物机利用偏心轴带动齿板交替按回转曲线轨迹运行,由于齿板工作面2米较长,杂物在分离速度较慢;齿板上下交叉间距变大,杂物容易随煤流进入下级皮带,除杂效果较差。
2、 概率筛筛分效果差原因:
概率筛筛条水平自上而下呈25°布置组成筛面,激振装置做定向直线振动使筛面获得高频振动,物料受激振力而周期性向前跳动,小颗粒穿过筛孔,落到下一层筛面上。由于筛条长2米,杂物在筛面上通行速度较慢,造成筛透率降低;筛面条形布置,纤维质线性杂物易挂在筛条上,不能及时排除,造成筛面堵塞。
3、 效率统计
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