据了解,巴陵石化炼油事业部对催化裂化余热回收锅炉系统实行升压改造后,实际运行压力低于设计压力,烟气的二氧化硫排放小于100毫克每标准立方米,运行平稳。改造不仅较新建余热回收锅炉系统节约了大量投资,还减少了主风机组功率消耗,每年节约电费近40万元。据悉,该事业部催化烟气脱硫装置于2014年12月底建成投用,在新增烟气脱硫装置在工艺运行过程中,增加了烟气外排阻力约4千帕,超过原有的余热锅炉设计运行压力(5千帕)。在难以拆旧建新余热回收锅炉的情形下,需对余热回收锅炉系统进行升压改造。据了解,该部组织攻关团队,采取轻巧的阀门隔断并增加盲板隔离代替水封罐,实现工艺流程可灵活切换和减少烟气压力降双效;优化余热回收锅炉本体及设备附件,其中,对防爆门进行“变装”改造,增加防爆门盖和配重块后,密封和保压效果好。运行结果显示,余热回收锅炉系统压力平均值增加,降低了烟气系统压降,进而降低了上游主风机组的电耗,达到预期效果。
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