泉州热电公司自发现一二期锅炉结焦后,对锅炉结焦分布,对烟温、汽温相关数据进行比对分析,特别是利用1号锅炉停炉机会,深入炉膛内部检查各种灰、焦的形状和成份;请教西安热工院、南京电科院、福建电科院、国电常州电厂、可门电厂、江阴电厂等兄弟单位专业同仁,学习借鉴;并进行多种配风方式的试验、不同种氧量控制、制粉系统优化调整、多煤种掺配、分层次梯度掺配,以及同一仓配高低灰熔点煤种的混配试验等,得出锅炉结焦的各种原因:燃煤灰熔点低、煤种的灰熔点较设计煤种低(接近)、燃烧器及炉膛结构、配风不合理、制粉设备缺陷、锅炉吹灰、配煤方式上的不合理、燃烧器喷口喷角不对应等原因。
据了解,针对当前燃用结焦倾向较强的低灰熔点煤、以及设备缺陷一时无法消除的现状,该公司从自身做起,有的放矢地及时采取措施,确保设备安全稳定运行。及时调整上煤方式,准确掌握来煤的灰熔点、灰份、发热量、硫份等组份,严密监测非经常性供应渠道每船来煤的灰熔点,科学精确配煤。通过多次长时间配风优化调整试验,制定精细的锅炉燃烧配风卡,并严格督促运行人员按卡配风;加强锅炉受热面吹灰,修订原来规定的吹灰方式,根据目前机组负荷高、供热量大现状,增加吹灰次数,积极联系设备部消除吹灰系统缺陷;实时调整,定时定点观察锅炉结焦情况,一旦发生结焦,及时清理。对燃烧器等各受热面结焦情况拍照上传部门技术交流微信群,进行存档,实时观察结焦发展趋势,以便运行人员根据结焦情况及时调整配风。定期对炉膛进行扰动,每个夜班定期对锅炉进行燃烧扰动、或炉膛负压扰动,提升烟气速度,改变燃烧高度。变工况进行调整,对防止结焦、积灰有较为明显效果。
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